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DN2400大口徑供水頂管漏點搶修及應急保障措施
發(fā)布日期:

  摘要: W市供水主干管DN2400頂管出現(xiàn)漏點,漏點位于城市快速路下,埋深約10m,不具備長時間停水和開挖條件。為避免管道持續(xù)滲漏造成道路塌陷等其他次生安全問題,定位、修復漏點等搶修工作刻不容緩。采用Sahara II檢測技術(shù)進行漏點分析和定位,漏點修復以及修復過程中采取的應急保障措施等具有參考意義。

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  作者簡介:笪躍武(1974 -),男,江蘇淮安人,本科,高級工程師,現(xiàn)任無錫市水務(wù)集團總工辦主任,長期從事水廠生產(chǎn)與管網(wǎng)運行管理等相關(guān)工作。
  01.管道漏點概況
  2019年初,在例行巡檢時發(fā)現(xiàn)惠暨大道劉倉大橋北側(cè)道路旁出現(xiàn)清水滲漏,初步判定漏點位于現(xiàn)有道路下DN2400供水頂管上。

  發(fā)生滲漏管道為鋼管,建于12年前。當時此處管道需跨越珍珠、螃蟹養(yǎng)殖塘,采用了頂管施工工藝,頂管全長335 m、管徑2436mm、壁厚25 mm,河床標高為-3.2 m,設(shè)計管內(nèi)底標高為-9.48 m。管道北側(cè)為頂管井,南側(cè)為接收井,頂管施工設(shè)有兩組中繼間,分別位于距北側(cè)頂管井176 m和300 m處,頂管段示意見圖1。前兩年因城市發(fā)展需要,管道上部新建了城市快速路惠暨大道,目前管道埋深約10 m。

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  圖1 頂管段示意

  該管道是W市主力在供的XC水廠的出廠管段的一段,其位置如圖2所示。XC水廠共有3根出廠管,一根DN2400(與圖2中其他管段無溝通),兩根DN2200;兩根DN2200管道出廠合并后分為一根DN1800往東線方向,另外一根DN2400先往西,再往南后又繼續(xù)分為中線DN2000和西線DN1800,也是本次出現(xiàn)漏水現(xiàn)象的管道。
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  圖2 漏點管段及附近閥門位置示意

  據(jù)現(xiàn)場預估,管道漏點漏損水量約150 m3/d。漏點現(xiàn)位于城市快速路下,不具備大面積開挖條件,無合適的施工作業(yè)面;此外,漏點在供水主干管上,對整個城市的供水調(diào)度影響極大;后續(xù)的修復工作面臨的施工、安全等不確定因素較多。為避免長時間管道漏損帶來的路面塌陷等一系列次生問題,修復工作刻不容緩。
  面對這一復雜事件,結(jié)合現(xiàn)場實際,考慮備用和安全系數(shù),制定搶維修方案,組織專家進行論證。同時,積極與當?shù)亟煌ň致?lián)系,加強路面沉降監(jiān)測,與相關(guān)部門一起對道路情況進行評估,確保道路行車安全。
  02.漏點的定位
  2.1 定位方法
  管道漏點修復工作取決且受限于對管道漏點數(shù)量和位置的預判,因此,準確判斷漏點的數(shù)量和位置極為重要。因漏點所在供水管道埋深大,且又位于快速路下,傳統(tǒng)人工聽漏技術(shù)無法發(fā)揮作用,因此,選用了Sahara Ⅱ管網(wǎng)檢測新技術(shù),這是一項基于聲學的無損狀態(tài)評估檢測技術(shù),可在不影響管網(wǎng)正常供水運營的狀態(tài)下,通過視頻和聲吶對管道漏損部位進行檢測定位。
  典型的Sahara Ⅱ檢測系統(tǒng)配置見圖3。Sahara Ⅱ傳感器經(jīng)由插入組件進入運行中的管道,插入口直徑不小于100 mm。傳感器通過光纜與地面上的光纜卷筒連接,進入管道后,牽引傘在水流的推動下,帶動傳感器前進。在流速較大且沒有彎管的情況下,單次插入的檢測距離最大可達1.5 km。
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  圖3 典型的 Sahara II 檢測系統(tǒng)配置

  2.2 定位過程
  由于Sahara技術(shù)使用有一定的局限性,要求管道不能有角度大的彎頭,并且對管道的流速要求較高,最佳流速0.6~1.5 m/s。為保障檢測工作的順利進行,調(diào)整了各水廠的流量分配,保持檢測期間管內(nèi)流速穩(wěn)定在0.65 m/s左右。
  另外,由于管道埋深約10 m,超過跟蹤器探測范圍,地面無法接受到需要的信號;同時,由于受檢管道口徑大,該技術(shù)的視頻功能明顯受限,無法看清管道具體情況,僅能通過聲波信號分析,根據(jù)纜線進入的距離進行漏點位置判斷。
  通過聲譜及同步聲音監(jiān)聽,在距離插入口132~220 m范圍內(nèi)聽到漏水聲,經(jīng)多次線纜回拉測試,最后確定距頂管井172.5m處為漏水聲峰值,提示此處管道有漏點。
  2.3 位置確認
  在管道內(nèi)部具備作業(yè)條件后,安排人員從頂管井處人孔進入,逐段排查管道內(nèi)部情況。最終確認,在距離頂管井176 m即頂管中繼間頂部位置發(fā)現(xiàn)一處漏點,管道其余位置完好。
  以上實踐表明,采用Sahara技術(shù)在無法使用定位跟蹤器的情況下,僅通過聲吶檢測和線纜長度估算,也能基本反映管道漏損情況(結(jié)果同實際偏差為±5m)。探測結(jié)果可為初期搶修方案的制定提供極為有用的信息。
  03.漏點的修復
  由于漏點管道不具備開挖搶修條件,修復方案重點研究非開挖修復。
  3.1 修復方案
  非開挖修復技術(shù)總體上可分為局部修復和整體修復兩大類。適用于壓力流供水管道并在國內(nèi)已有成功案例的非開挖修復技術(shù)有:連續(xù)式滑動內(nèi)襯法、緊貼襯里法、軟襯法(原位固化法)、不銹鋼薄板內(nèi)襯技術(shù)、玻璃鋼夾砂管內(nèi)襯法、橡膠脹圈局部修復法等。
  本次發(fā)現(xiàn)漏點的鋼管管道,漏點位于頂管中繼間的位置,如采用上述不銹鋼薄板內(nèi)襯技術(shù)、玻璃鋼夾砂管內(nèi)襯法、橡膠脹圈等修復方案,相關(guān)配件的采購,定制,設(shè)備的準備需要較長的時間,經(jīng)綜合研判分析,決定采用與原有管道材質(zhì)一致的,鋼板內(nèi)襯加固的局部修復的方法。
  首先暫時封堵漏點,再在管道內(nèi)漏點處分段安裝同弧度內(nèi)襯鋼管,將內(nèi)襯鋼管焊接在原有管道內(nèi)部,最后敷設(shè)水泥砂漿防腐抹面,完成管道修復工作。其中內(nèi)襯鋼管采用成品鋼管,在廠內(nèi)加工成寬200 mm、厚16 mm、外徑及弧度同Φ2 400 mm頂管內(nèi)徑一致的一圈若干,寬500 mm、厚16 mm、外徑及弧度同
  Φ2 400 mm頂管內(nèi)徑的1/4圈若干,運輸?shù)酱薰艿纼?nèi)。
  鋼內(nèi)襯修復技術(shù)步驟:修復管道排水→管道內(nèi)通風與安全檢測→管道內(nèi)筑壩堵水→清理泄漏處水泥砂漿→堵漏劑暫時封堵漏點→焊接內(nèi)襯短管→水泥砂漿防腐施工。
  3.2 修復實施
  實施修復前,排空管道內(nèi)存水約1.8x104m3,分別在頂管井(北端)透氣井、頂管井(北端)管內(nèi)、透氣井(南端)管內(nèi)三處進行排水。對于頂管段,通過管內(nèi)架泵抽水排出,水量約1600 m3。
  管道水抽干后,在管頂部中繼間處有地下水水往管道內(nèi)滲漏,水量約1 m3/h。首先采用青鉛敲合漏水處,再對漏點處燒電焊實現(xiàn)暫時止水;同時進行漏點附近的水泥砂漿防腐涂層的清除工作。清除工作完成后,確認漏水點是中繼間前位管與中繼間內(nèi)封板的閉合焊縫邊,結(jié)構(gòu)特殊,長約600 mm。中繼間內(nèi)封板內(nèi)徑小于前位管,從管內(nèi)觀察中繼間內(nèi)封板凸出于前位管內(nèi)壁約40mm,采取了如圖4所示的堵漏及加固方案。
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  圖4 修復方法示意

  由于中繼間內(nèi)封板較厚,需在封板旁設(shè)置兩層墊板,在上面再設(shè)置一層墊板,實現(xiàn)對漏點的封堵。該方案需要進行4條焊縫的施工,采用電弧焊焊接工藝,現(xiàn)場多名電焊工輪流工作。
  管內(nèi)焊接參照《給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范》(GB 50268—2008)、《工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范》(GB 50235—2010)、《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB 50683—2011)相關(guān)要求執(zhí)行,不銹鋼內(nèi)襯管道焊縫外觀整齊、無氣孔、無未焊透、無裂紋、無焊瘤、無過燒,焊接后進行外觀和無損檢驗。
  焊縫檢測完成后,進行水泥砂漿內(nèi)防腐施工,參照《城鎮(zhèn)給水管道非開挖修復更新工程技術(shù)規(guī)程》(CJJ/T 244—2016),城鎮(zhèn)給水管道非開挖修復更新工程的質(zhì)量驗收符合現(xiàn)行國家標準GB 50268—2008的有關(guān)規(guī)定要求。非開挖修復更新工程完成后,應進行表觀檢測。當管徑≥800 mm,可采用管內(nèi)目測。檢測資料應存入竣工檔案。
  管道內(nèi)防腐完成后,進行管道內(nèi)垃圾的清運和管道清洗工作。待以上工作完成并檢驗合格后,進行人工蓋板的安裝和恢復正常供水調(diào)度準備工作。
  04.應急保障措施
  本次DN2 400大口徑管道的搶修歷時總計36 h,搶修過程中,除部分用戶處于低壓供水,零星片區(qū)出現(xiàn)少量黃水,全市管網(wǎng)運行平穩(wěn),未對城市的正常用水造成較大影響。
  本次搶修工作的順利實施得益于較高質(zhì)量的漏點定位與修復工作,同時還離不開搶修前、搶修過程中及后期采取的一系列應急保障措施。
  4.1交通調(diào)度
  漏點發(fā)現(xiàn)后,公司積極與當?shù)亟煌ň致?lián)系,加強路面沉降監(jiān)測,及時引導排除路邊滲水;提前進行交通干預,對重點監(jiān)控區(qū)域進行封閉,通告有條件車輛適當繞行,漏點附近路段實施單幅雙向,在漏點修復完成恢復正常供水時才調(diào)整至原有交通調(diào)度。
  4.2閥門檢查
  實施修復前的排水工作,對于施工需要關(guān)閉的閥門,提前再次檢查狀態(tài),確保施工時能正常關(guān)閉,為避免由于閥門關(guān)閉不到位導致排水工作無法進行,還考慮了擴大停水的備用閥門,確保萬無一失。
  4.3應急調(diào)度、區(qū)域聯(lián)動
  漏點管段主供城市西部用水,日常調(diào)度供水區(qū)域如圖5所示,水量約26x104m3/d,約占全市總供水的1/5。如直接關(guān)閥停水搶修,將嚴重影響城市西部片區(qū)居民及生產(chǎn)用水。
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  圖5 W市供水格局與搶修影響范圍

  為減少搶修期間對居民用水的影響,制定了應急調(diào)度方案,主要包括兩個方面:①充分利用供水高速通道(大口徑DN2 400清水管道,連通城市主力在供水廠)的轉(zhuǎn)輸能力,由南部水廠彌補北邊不足的水量;再打開所有往西供水的管道溝通閥門,盡可能減少、減輕用水影響范圍和影響程度。②積極溝通,進行區(qū)域聯(lián)動;西南部馬山片區(qū)離主力在供水廠較遠,屬于供水邊緣地區(qū),日常主要由西線保障供水,應急時可開啟常州往馬山方向的DN500供水管上閥門,實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)通水。
  搶修期間,由于部分管路聯(lián)絡(luò)閥門的動作,利用水力模型提前計算了水流發(fā)生變化及反向的管道,對可能出現(xiàn)黃水的零星地區(qū)通過消火栓放水等進行處理。
  因應急調(diào)度和區(qū)域聯(lián)動科學到位,西部片區(qū)部分正常供水,部分低壓供水(高峰時期下降3~7 m),沒有完全停水區(qū)域。區(qū)域聯(lián)動管道累計轉(zhuǎn)輸水量17 878 m3,當日西部供水量減少8x104m3/d,不到正常用水的1/3;無用水水質(zhì)相關(guān)投訴。實際受到影響的范圍控制在原有預計中。
  4.4施工安全
  本次管內(nèi)作業(yè)屬于有限空間作業(yè),除日常安全措施,需重點考慮管內(nèi)通風和用電安全。
  在人進入管內(nèi)作業(yè)前,在管道始末端架設(shè)軸流式通風機進行通風,請專業(yè)隊伍攜帶專業(yè)設(shè)備下管檢測管內(nèi)空氣質(zhì)量,包括氧濃度與有毒有害氣體含量等。此次作業(yè)通風機功率0.75 kW、風量10 000 m3/h、轉(zhuǎn)速1 450 r/min、全壓200 Pa。管內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格后安排下井進入管內(nèi)開展正式作業(yè)。
  由于管道內(nèi)存水不可能完全排除,為確保施工用電安全,主要采取了以下措施:①220 V電纜及電焊機不進入管內(nèi),采用二次線進行管內(nèi)焊接作業(yè);②管內(nèi)照明采用充電頭燈及充電野營燈;③管內(nèi)焊縫磨平采用充電時鋰電池磨光機;④管內(nèi)維修處筑壩抽水采用12 V低壓1英寸(2.54 cm)水泵。
  本文發(fā)表于《中國給水排水》2020年第24期,作者及其單位如下:
  大口徑供水頂管漏點搶修及應急保障措施
  笪躍武,沈海軍,袁君,王瑞,胡淑圓,桑子文
 ?。o錫市水務(wù)集團有限公司,江蘇 無錫214031)
  本文標準著錄格式:
  笪躍武,沈海軍,袁君,等. 大口徑供水頂管漏點搶修及應急保障措施[J].中國給水排水,2020,36(24):140-144.
  DA Yuewu, SHEN Haijun, YUAN Jun, et al. Emergency repair and safeguard measures of leakage points in large diameter water supply jacking pipes[J]. China Water & Wastewater, 2020, 36(24): 140-144(in Chinese).
  來源:中國給水排水 笪躍武,等