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《低濁原水導致鋁超標的水廠技術(shù)控制措施》
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在常規(guī)的水處理工藝中,低濁原水的混凝效果可能不佳,一方面出水渾濁度的控制存在風險,另一方面對殘鋁的精準控制存在一定難點,低濁水的處理一直是供水領(lǐng)域中的一個值得反復研究和實踐的話題。本文結(jié)合生產(chǎn)實際,提出通過回收排泥水,利用排泥水中的顆粒物質(zhì)為低濁原水提供“聚核”,并優(yōu)化混凝劑配比的方法解決實際問題,思路對相關(guān)水廠有一定指導意義。

鋁是一種人體非必須微量元素,但有醫(yī)學研究表明,長期攝入過量的鋁會引起營養(yǎng)不良、小兒小頭畸形、發(fā)育遲緩、老年癡呆、食欲減退、血液和心腦血管等疾病的發(fā)生,因此嚴格控制出廠水余鋁,是保障水質(zhì)安全的重要指標之一。

受環(huán)境和地理位置影響,某市東部原水渾濁度常年較低,每年1-3月,受冷空氣影響,城鎮(zhèn)供水廠原水溫度降低,并處于低濁狀態(tài),因原水缺少聚核,且水溫下降導致顆粒物碰撞概率降低,造成混凝效果差,絮體難以沉降,最終導致出水渾濁度、余鋁等參數(shù)偏高,影響供水安全。在冬季,原水水溫下降、低濁現(xiàn)象凸顯,水廠使用固態(tài)聚合氯化鋁(PAC)作為混凝劑,但混凝效果欠佳,與其他季節(jié)相比,出廠水常有渾濁度及余鋁偏高現(xiàn)象,尤其在每年1月左右,出廠水出現(xiàn)余鋁偶有超內(nèi)控標準情況。

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出廠水余鋁為何偏高?

低水溫低渾濁度情況下出廠水余鋁偏高的原因主要有以下兩方面:

(1)絮凝效果差,聚合氯化鋁(PAC)難以沉降。

在原水渾濁度最低僅為0.92NTU,溫度最低達10.9℃條件下,水廠投放的混凝劑聚合氯化鋁(PAC)難以完成電荷中和、吸附架橋等過程,成核效果差,由此在混凝沉淀過程中未能徹底反應(yīng)生成絮體被濾池過濾截留,殘留的鋁離子進入清水池,造成出廠水余鋁偏高。有研究表明原水中的鋁和投加鋁鹽混凝劑后,經(jīng)常規(guī)水處理工藝混凝-沉淀-過濾-消毒,仍有約11%的鋁含量殘留于出廠水中,在采用鋁鹽作為混凝劑的水廠中,其出水鋁含量有40%~50%高于原水鋁含量的機率,含量可達0.01~2.37mg/L。

(2)助凝劑成分含鋁,溶解鋁含量增加。

水廠預(yù)處理過程常采用石灰作為助凝劑調(diào)節(jié)原水pH值和堿度,增強混凝效果。而石灰成分中含鋁,溶于水后會增加溶解鋁的含量,有造成出廠水余鋁含量升高的風險。有研究表明:經(jīng)石灰成分的測定,石灰本身成分含有鋁的化合物,其中Al2O3成分濃度最大值為2.14%,最小值為2.05%。投加石灰后使原水成堿性,增加了鋁的溶解度,過量的投加還會增加礬的消耗。故水中溶解鋁含量與石灰投加量的多少相關(guān)。

出水廠余鋁超標如何應(yīng)對?

一般情況下,改善混凝效果的措施有兩類,一是啟用高錳酸鉀預(yù)氧化,通過產(chǎn)生水合二氧化錳改善吸附卷掃能力;二是投加石灰,提高pH值和聚核,壓縮雙電層并加速絮凝。前者因需投加高錳酸鉀,運營費用大幅度提高,后者過度投加將影響聚合氯化鋁(PAC)絮凝效果。因低濁原水應(yīng)對問題的核心在于提高聚核含量,可考慮通過回收排泥水,并投加石灰以強化絮凝的方式,改善出水渾濁度及余鋁偏高問題。

回收排泥水,提高原水渾濁度

對于低水溫低渾濁度、原水顆粒物粒徑小、多為膠體,現(xiàn)有工藝難以形成易沉降大粒徑絮體的情況,改善沉淀池效果,提高原水渾濁度可達到去除污染物效果。將濾池反沖洗水、沉淀池排泥水根據(jù)原水渾濁度,按照10%~15%的回流比,回流至反應(yīng)池,提高原水渾濁度,使原水渾濁度由2-5NTU提高至10NTU左右,回流污泥作為絮凝劑參與混凝反應(yīng),增加膠體顆粒運動和相互碰撞的機率,促進膠體凝聚成核。

優(yōu)化藥劑投加量,強化助凝效果

措施前,該水廠石灰投加量約為2.8mg/L,聚合氯化鋁投加量約為3.2mg/L。有研究表明,石灰對膠體微粒有助凝作用且可使混凝劑處于適宜的pH值范圍。pH值過高不利于混凝反應(yīng),易造成溶解性鋁離子不能高效利用形成沉淀物,不利于濾前水余鋁控制,不適宜的pH值還可能增加礬的消耗。因此,通過燒杯實驗,優(yōu)化得出石灰、聚合氯化鋁(PAC)的投加量,以確定實際生產(chǎn)過程中混凝劑、助凝劑的最加投藥量,合理優(yōu)化水處理效果。最終將石灰投加量確定為3.0mg/L,聚合氯化鋁投加量確定在5.0~6.0mg/L,此時混凝效果最好,其反應(yīng)后水處理效果最佳。

提高排泥頻次,保證沉淀池出水水質(zhì)

為改善排泥水沉降性能,水廠將沉淀池排泥由常規(guī)24h/次強制改為8h/次,以避免沉淀池產(chǎn)生翻泥現(xiàn)象,使泥水更好的分離,增強沉淀效果,保障出水水質(zhì)。

提高檢測頻次,反饋優(yōu)化工藝參數(shù)

為應(yīng)對低水溫低渾濁度原水帶來的水質(zhì)風險,水廠制定《原水水質(zhì)突變應(yīng)急預(yù)案》,每年1-3月期間,水廠參照燒杯試驗結(jié)果,結(jié)合實際情況將石灰投加量控制在3.0mg/L左右,聚合氯化鋁(PAC)投加量控制在5.0~6.0mg/L范圍內(nèi)。水質(zhì)檢測人員對水廠原水、過程水、出廠水、管網(wǎng)水進行3次/日的余鋁檢測,對水廠其他水質(zhì)指標進行2次/日的早晚監(jiān)測,并對檢測結(jié)果進行對比分析,核算出平均值以便及時提供水質(zhì)信息,作為運行人員調(diào)整投藥量及應(yīng)對措施的依據(jù),保障供水水質(zhì)安全。

實踐效果如何?

原水溫度下降低渾濁度期間,通過回收排泥水,提高原水渾濁度,強化助凝等一系列措施的應(yīng)對,出廠水余鋁及渾濁度偏高的問題得到了全面解決。

出水渾濁度

原水溫度下降低渾濁度期間,措施前后全過程水渾濁度方面,出廠水及管網(wǎng)末梢水完全符合水廠內(nèi)控標準和《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006限制要求。

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出水余鋁含量

原水溫度下降低渾濁度期間,措施前后全過程水余鋁含量方面,出廠水及管網(wǎng)末梢水完全符合水廠內(nèi)控標準和《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006限制要求,實踐證明采取的措施合理得當,可有效控制出廠水余鋁含量。

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其他出水指標

目前,我國并沒有回用廢水運行的規(guī)范指導,原水低水溫低渾濁度期間,回收排泥水易引起懸浮物、重金屬和有機物含量高、生物穩(wěn)定性差等風險,為考察是否對出水水質(zhì)造成不利影響,其他原水及出廠水水質(zhì)參數(shù)如表所示,出廠水均滿足《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)限制要求。該結(jié)果說明水廠采取的應(yīng)對措施科學有效,可保障供水水質(zhì)安全。

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總結(jié)

針對每年1-3月本地水庫原水呈水溫低渾濁度低的特征,混凝反應(yīng)單元因缺少聚核難以絮凝,易導致出水余鋁及渾濁度等偏高的問題,利用排泥水顆粒物含量高的特點,通過燒杯試驗優(yōu)化得出適度回流排泥水提高原水渾濁度至10NTU左右,同時輔助投加石灰至3mg/L左右,并優(yōu)化聚合氯化鋁(PAC)投加量為5.0~6.0mg/L,可有效改善原水絮凝效果。

長期運行實踐表明,原水平均渾濁度為1.57NTU,平均溫度18.2℃的情況下,基于燒杯試驗優(yōu)化參數(shù),可有效改善出廠水水質(zhì),在保證各項水質(zhì)指標均滿足《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)前提下,出廠水和管網(wǎng)末梢鋁濃度分別降低了48.9%和43.1%;渾濁度分別降低了10.7%和85.4%。

回收排泥水易引起懸浮物、重金屬和有機物含量高、生物穩(wěn)定性差等風險,回用排泥水時應(yīng)注意過程水水質(zhì)監(jiān)測,并考察回用排泥水是否對出水水質(zhì)造成不利影響。