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國(guó)外4個(gè)著名的污水處理廠改造實(shí)例分析
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我國(guó)污水處理廠的數(shù)量逐年增加,隨著污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高和國(guó)家對(duì)節(jié)能減排工作的日益重視,為達(dá)標(biāo)和節(jié)能而進(jìn)行的改造工程設(shè)計(jì)將成為污水處理廠設(shè)計(jì)的主要工作。了解和學(xué)習(xí)國(guó)外污水處理廠的改造技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),有助于更好地結(jié)合污水處理廠的特點(diǎn),對(duì)其實(shí)際運(yùn)行進(jìn)行調(diào)查分析,采取既切實(shí)可行,又經(jīng)濟(jì)合理的改造措施。
  1 匈牙利南佩斯污水處理廠
  1.1 污水處理廠介紹
  南佩斯污水處理廠始建于1966年,規(guī)模為3萬(wàn)m3/d,采用高負(fù)荷活性污泥工藝,曝氣池HRT為2.5 h.污水處理廠原處理流程包括兩條分支,每條分支有8個(gè)生物反應(yīng)器作為曝氣池,并聯(lián)運(yùn)行。20世紀(jì)80年代初,該污水處理廠進(jìn)行了擴(kuò)建,新增了兩個(gè)處理流程,每個(gè)流程仍包括兩條分支,每條分支仍設(shè)8個(gè)曝氣池。
  20世紀(jì)80年代末,匈牙利制定了更為嚴(yán)格的水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn),相應(yīng)推動(dòng)了新的污水處理工藝和技術(shù)的研發(fā)。污水處理廠除了要滿足新的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)外,其處理水量也大幅增長(zhǎng),同時(shí)污泥量的增加,使污泥處理設(shè)施無(wú)法滿足需求,迫切需要改造。在這種情況下,布達(dá)佩斯城市污水公司承擔(dān)了污水處理廠的改建工程。
  1.2 改造技術(shù)
  經(jīng)過(guò)試驗(yàn)研究,將原有的8個(gè)曝氣池由并聯(lián)改為串聯(lián),而且在整個(gè)反應(yīng)器的前1/4區(qū)域增設(shè)厭氧區(qū),以獲得生物除磷的效果。原并聯(lián)流程和改造后的串聯(lián)流程示意見(jiàn)圖2.
  1.3 改造效果
  改造后的系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,SVI比較低且穩(wěn)定,約為100 mL/g.該結(jié)果與理論預(yù)測(cè)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)非常吻合,將反應(yīng)器由并聯(lián)布置改為串聯(lián)布置增加了系統(tǒng)的處理階段,進(jìn)而改善了污泥的沉降性能。
  出水CODc.的變化情況表明,系統(tǒng)的改造改善了有機(jī)物的去除效果,有機(jī)物的降解更加徹底,原系統(tǒng)出水CODc,為100 mg/L,改造后降至70 mg/L.運(yùn)行過(guò)程沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的生物除磷效果,經(jīng)分析是由于微生物吸收的磷中有60%隨污泥處理上清液又回流到系統(tǒng),通過(guò)采用投加石灰化學(xué)沉淀除磷的工藝,系統(tǒng)的除磷效果有明顯改善,但出水中磷的濃度隨著回流污泥中硝酸鹽濃度的升高而增加。
  改造后的系統(tǒng)仍不能實(shí)現(xiàn)有效的硝化和除磷,還需進(jìn)一步改進(jìn)。
  1.4 進(jìn)一步的技術(shù)改造
  由于污水處理廠面積有限,沒(méi)有考慮擴(kuò)建現(xiàn)有活性污泥單元,而采用能完成硝化和反硝化的生物濾池系統(tǒng)。在進(jìn)水CODc,為500 mg/L,TN為40mg/L,TP為7 mg/L的情況下,采用新工藝后,出水中CODc,為50 mg/L,TN為10 mg/L,TP為1mg/L.工藝要求反硝化段應(yīng)盡可能多地利用進(jìn)水中的有機(jī)碳,由于二沉池可承擔(dān)的負(fù)荷有限,硝化液回流比受到限制,工藝采用后置反硝化的布置方式,并在反硝化濾池內(nèi)投加甲醇作碳源以徹底去除污水中的硝酸鹽。此外,系統(tǒng)除磷通過(guò)強(qiáng)化沉淀實(shí)現(xiàn)。
  2 美國(guó)華盛頓Blue Plains污水處理廠
  2.1 污水處理廠介紹
  Blue Plains污水處理廠位于美國(guó)哥倫比亞區(qū),污水流量為16.2 rn3/s,采用硝化處理工藝,工藝流程見(jiàn)圖3,包括預(yù)處理、初沉池、高負(fù)荷活性污泥系統(tǒng)、二級(jí)硝化活性污泥系統(tǒng)、多介質(zhì)濾池和消毒處理,出水排放Chesapeake海灣。
  2.2 改造要求
  在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí),Chesapeake海灣河口和支流水體的水質(zhì)不斷惡化,主要原因是點(diǎn)源或非點(diǎn)源過(guò)量營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)(氮和磷)的排放。Blue Plains污水處理廠是向Chesapeake海灣排放氮污染物的最大點(diǎn)源,因此哥倫比亞特區(qū)政府參與簽署了Chesapeake海灣協(xié)議,協(xié)議規(guī)定,到2000年每年向海灣排放的營(yíng)養(yǎng)物應(yīng)至少比1985年減少40%,需要對(duì)Blue Plains污水處理廠進(jìn)行改造,使其具有脫氮功能。保證夏季(5~10月)出水TN低于5.55 mg/L,冬季低于8.58mg/I.,還要求滿足排放標(biāo)準(zhǔn)中的各項(xiàng)指標(biāo),B()峨和TSS要達(dá)到5 mg/L和7 mg/L,TP為0.18 mg/L,NH3一N夏季為1 mg/L,冬季為6.5 mg/L.
  2.3 改造方案
  介紹改造工程將原12條處理分支中的6條改為硝化一反硝化運(yùn)行模式,另外6條仍保持硝化模式。每條處理分支由5個(gè)完全7昆合反應(yīng)器串聯(lián)而成,在第4個(gè)(夏季)或第5個(gè)(冬季)反應(yīng)器內(nèi)投加純凈的甲醇作為反硝化的補(bǔ)充碳源。工藝的關(guān)鍵是保證前3個(gè)反應(yīng)器內(nèi)實(shí)現(xiàn)硝化,為反硝化提供硝酸鹽,改造后的運(yùn)行方式見(jiàn)圖4.
  當(dāng)系統(tǒng)以硝化模式運(yùn)行時(shí),5個(gè)反應(yīng)器內(nèi)均進(jìn)行曝氣,以硝化一反硝化模式運(yùn)行時(shí),投加甲醇的反應(yīng)器內(nèi)不曝氣,為反硝化提供缺氧條件。污水經(jīng)反硝化后在第5個(gè)反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行再曝氣,經(jīng)一條長(zhǎng)的出水渠輸送至沉淀池。該工藝可利用原有的設(shè)施,不需進(jìn)行硝化液回流和其他特殊的改動(dòng)。
  2.4 改造效果和存在問(wèn)題
  反硝化工藝成功地實(shí)現(xiàn)了每季度和全年的脫氮目標(biāo),出水中TN的年平均值為5.8 mg/L.其中冬季為5.9 mg/L,夏季為5.7 mg/L,出水各項(xiàng)指標(biāo)均可滿足水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
  盡管污水處理廠的改造方案在TN去除上非常成功,但是也存在以下問(wèn)題:
 ?。?)后置反硝化工藝在運(yùn)行管理上比硝化工藝更復(fù)雜,具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
 ?、儆袃蓚€(gè)處理階段需要監(jiān)測(cè)和控制;
 ?、诩状紤?yīng)在反應(yīng)池內(nèi)12個(gè)不同的位置投加;
 ?、郜F(xiàn)有的甲醇儲(chǔ)存設(shè)備體積有限;
  ④由于投加了甲醇用作反硝化菌的食料,導(dǎo)致剩余污泥量的增加。
  (2)由于該工藝其實(shí)是將原來(lái)的一段(硝化段)
  改為兩段(反硝化段和硝化段),反硝化段占用了原來(lái)用于硝化的容積,從而降低了在冬季和高負(fù)荷時(shí)硝化處理的可靠性。在緊急情況下,需要停止反硝化,恢復(fù)完全硝化的工藝狀況。
  (3)投加甲醇作為補(bǔ)充碳源,使得系統(tǒng)的運(yùn)行成本增加。一般每年購(gòu)買(mǎi)甲醇的費(fèi)用達(dá)500萬(wàn)~600萬(wàn)美元。
 ?。?)氮的去除效果受工藝制約,如二沉池出水中磷的濃度過(guò)低會(huì)限制反硝化菌的生長(zhǎng),如何在保證出水水質(zhì)不超標(biāo)的同時(shí)滿足反硝化菌對(duì)磷的需要,成為目前污水處理廠管理中需要解決的一個(gè)問(wèn)題。
  3 美國(guó)加州San Jose污水處理廠
  3.1 污水處理廠介紹
  San Jose污水處理廠處理規(guī)模為541 000 m3/d,采用常規(guī)二級(jí)活性污泥處理工藝,處理加州舊金山南海灣硅谷等地區(qū)的生活污水和工業(yè)廢水。污水處理的季節(jié)變化很大,原因在于季節(jié)性的水果和蔬菜罐裝工業(yè)的生產(chǎn),每年8月下旬至9月,污水處理廠的有機(jī)負(fù)荷要比平時(shí)增加一倍,冬天的雨季高峰流量也是影響因素。夏季罐裝加工對(duì)污水處理廠的負(fù)荷和操作運(yùn)行帶來(lái)的影響尤為明顯。
  污水處理廠在1978年時(shí)對(duì)原有的二級(jí)處理工藝進(jìn)行改造,增加了脫氮除磷處理工藝,包括硝化反應(yīng)池、硝化沉淀池、濾池和加氯消毒等設(shè)施。污水處理的工藝流程包括進(jìn)水格柵、沉砂池、初沉池、普通曝氣活性污泥系統(tǒng)(曝氣池和二沉池)、硝化懸浮生長(zhǎng)系統(tǒng)(硝化反應(yīng)池和硝化沉淀池)、過(guò)濾進(jìn)水二次提升、顆粒填料濾池、加氯消毒/除氯、后曝氣,最后出水排人舊金山南部海灣。生物處理產(chǎn)生的剩余污泥經(jīng)氣浮濃縮后與初沉污泥進(jìn)行厭氧消化,消化后的污泥在污泥儲(chǔ)存池存放。工藝流程見(jiàn)圖5.
  污水處理廠的出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求月平均出水BODs和TSS均低于10 mg/L,消毒后出水達(dá)到加利福尼亞州第22條文的規(guī)定,即濁度小于2 NTU,細(xì)菌總數(shù)小于2.3個(gè)/100 mL,氨氮低于5 mg/L.
  3.2 污水處理廠改造
  由于夏季罐頭加工產(chǎn)生的沖擊負(fù)荷,活性污泥系統(tǒng)發(fā)生絲狀菌引起的污泥膨脹,導(dǎo)致進(jìn)入硝化反應(yīng)池的污泥超過(guò)其負(fù)荷,出水ss濃度太高,直接影響了過(guò)濾階段的處理效果,使出水水質(zhì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)排放標(biāo)準(zhǔn)。為防止污泥膨脹的再次發(fā)生,需要對(duì)污水處理廠進(jìn)行改造。
  3.2.1 污水處理廠分析
  經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致污泥膨脹的首要原因是有機(jī)負(fù)荷的突然增加,使普通曝氣池的供氧量不足,在Do濃度較低的條件下,絲狀菌生長(zhǎng)引起污泥膨脹。
  對(duì)污水處理廠的運(yùn)行分析發(fā)現(xiàn),氮源不足和由于進(jìn)水管道中的厭氧條件產(chǎn)生二氧化硫也是導(dǎo)致污泥膨脹的因素;同時(shí),活性污泥系統(tǒng)的有機(jī)負(fù)荷相對(duì)偏高,特別是在水力高峰負(fù)荷下,常規(guī)活性污泥系統(tǒng)和硝化處理系統(tǒng)間的水力條件受限;另外,污泥儲(chǔ)存后沒(méi)有考慮最終處置,影響生物系統(tǒng)的排泥。因此,為了控制污泥膨脹,完善污水處理廠的水力條件,保證處理工藝、設(shè)備和電氣系統(tǒng)的可靠運(yùn)行,污水處理廠須進(jìn)行一系列的改造。改造工程一次規(guī)劃分期實(shí)施,分為近期、中期和遠(yuǎn)期三階段進(jìn)行。
  3.2.2 近期改造措施
  近期改造的目標(biāo)是控制污泥膨脹,穩(wěn)定運(yùn)行以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。主要措施是采用能快速安裝快速使用的一些設(shè)備,雖然這些設(shè)備的運(yùn)行成本較高,但運(yùn)行穩(wěn)定。近期改造的主要內(nèi)容有:
 ?。?)提高供氧能力。增設(shè)了一套純氧供氧系統(tǒng),包括液態(tài)氧儲(chǔ)存池、蒸發(fā)器、微孔曝氣器、風(fēng)量計(jì)和自控設(shè)備等,這些設(shè)備只在在高峰季節(jié)原有設(shè)備供氧不足時(shí)使用。運(yùn)行后由于運(yùn)行費(fèi)用較高,增設(shè)鼓風(fēng)機(jī)以增加供氧量。
 ?。?)投加氮源。安裝了一套氨水系統(tǒng),補(bǔ)充污水中缺乏的氮源,有利于曝氣池中微生物的生長(zhǎng)。在實(shí)際運(yùn)行中,氮源并不需要連續(xù)投加,只在夏季罐頭加工季節(jié)時(shí)投加。罐裝工廠每天工作16 h,產(chǎn)生的廢水由于有機(jī)物含量高,需要補(bǔ)充額外的氮源,而在停產(chǎn)的8 h內(nèi)廢水的營(yíng)養(yǎng)物濃度足夠維持微生物的正常生長(zhǎng)。
 ?。?)初沉池投加化學(xué)藥劑。通過(guò)投加三氯化鐵降低后續(xù)活性污泥系統(tǒng)的有機(jī)物負(fù)荷和需氧量,同時(shí)鐵離子能與污水中的硫化物發(fā)生沉淀反應(yīng),降低后續(xù)活性污泥系統(tǒng)的硫化氫負(fù)荷。
 ?。?)污泥加氯處理。在回流污泥前進(jìn)行加氯處理,可有效地抑制絲狀菌的生長(zhǎng),防止污泥膨脹。氯的投加劑量和投加點(diǎn)對(duì)絲狀菌的去除效果和活性污泥絮體的影響差別較大,根據(jù)試驗(yàn)分析,確定在回流污泥泵進(jìn)水口處加氯能獲得較好的混合效果,加藥量根據(jù)每日的微生物鏡檢情況確定。
 ?。?)濾池改造。首先對(duì)濾池的進(jìn)水部分進(jìn)行改造,減少反沖洗過(guò)程中濾料的流失,其次,增加濾池反沖洗水處理系統(tǒng),包括調(diào)節(jié)池、化學(xué)混凝和沉淀,處理后的出水排至濾池進(jìn)水端或直接排放。
  3.2.3 中遠(yuǎn)期改造措施
  中期改造將逐步更換近期改造中一些運(yùn)行成本高的設(shè)施,并保持541 000 1113/d的污水處理量和達(dá)標(biāo)排放;遠(yuǎn)期的改造目標(biāo)是淘汰高能耗、低效率的設(shè)備,包括運(yùn)行不穩(wěn)定、耐用性較差的污泥處理設(shè)備,并擴(kuò)建污水處理廠規(guī)模至632 000 m3/d.中期和遠(yuǎn)期改造所需增加的主要設(shè)施有:
 ?。↖)常規(guī)二級(jí)處理系統(tǒng)改造。普通曝氣池后增加新的二沉池,新增鼓風(fēng)機(jī)設(shè)備,替代原有備用的純氧供氣系統(tǒng),更換空氣擴(kuò)散系統(tǒng)設(shè)備。
  (2)深度處理系統(tǒng)改造。增建二級(jí)處理后續(xù)的硝化系統(tǒng),包括硝化曝氣池和沉淀池。
 ?。?)水力改造。將原有的一個(gè)污泥儲(chǔ)泥池改造為初沉池出水調(diào)節(jié)池,并新建初級(jí)處理出水提升泵房,這樣初沉出水可超越至深度處理的硝化池,在二級(jí)處理的有機(jī)負(fù)荷過(guò)高時(shí),工藝運(yùn)行更具靈活性和穩(wěn)定性;改造廠內(nèi)其他泵房,增加新泵和相應(yīng)的電氣儀表設(shè)備。
  (4)二級(jí)處理進(jìn)水方式改為多點(diǎn)進(jìn)水。該模式下污水處理廠的運(yùn)行工藝更具靈活性,抗沖擊負(fù)荷能力大大增強(qiáng)。
 ?。?)改造和更換廠內(nèi)的機(jī)械和電氣設(shè)備,使系統(tǒng)的運(yùn)行更加安全穩(wěn)定。
 ?。?)擴(kuò)建污泥厭氧消化系統(tǒng)。
  (7)污泥最終處置。儲(chǔ)泥池內(nèi)的污泥在夏天進(jìn)行干化處理,干化后運(yùn)至填埋場(chǎng)。
  各項(xiàng)改造工程在10年內(nèi)陸續(xù)完成,改造后的污水處理廠運(yùn)行更可靠,處理能力和出水水質(zhì)得到改善。通過(guò)改造,污水處理廠的處理能力提高到632 000 m3/d,并且出水水質(zhì)一直達(dá)標(biāo)。
  4 佛羅里達(dá)州Orange郡東部污水處理廠
  4.1 污水處理廠介紹
  佛羅里達(dá)州Orange郡東部污水處理廠采用改良(5級(jí))Bardenpho工藝以達(dá)到深度處理標(biāo)準(zhǔn),年平均BOD為5 mg/L,TSS為5 rng/L,TN為3 mg/L,TP為1 mg/L.除了部分污水再生回用外,其他出水經(jīng)人工濕地、天然濕地處理后排人地表水體。標(biāo)準(zhǔn)對(duì)季節(jié)平均值沒(méi)有要求,周平均BOD.為9.6 mg/L,TSS為9.6 mg/L,TN為6 mg/L,TP為2.4 mg/L.該污水處理廠設(shè)計(jì)處理能力為71 920 m3/d,系統(tǒng)由兩條獨(dú)立的處理流程組合而成,I、Ⅱ處理段由4個(gè)并聯(lián)運(yùn)行的反應(yīng)池和6座二沉池組成,設(shè)計(jì)處理能力為34 070 m3/d;1II處理段包括2個(gè)較大的并聯(lián)反應(yīng)池和3個(gè)較大的二沉池,設(shè)計(jì)處理能力為37 850 m3/d,工藝流程見(jiàn)圖6.
  4.2 污水處理廠改造
  2004年1月,該廠的出水濁度略微上升,污泥的沉降性能有所下降,出水TN上升,經(jīng)分析主要是由于I、Ⅱ段流程出水NH.一N上升造成。到2月,數(shù)據(jù)顯示I、Ⅱ段流程出水NH.一N濃度升至4~8 mg/L,I、Ⅱ段流程中二沉池的回流污泥帶有輕微的酸性氣味。
  在接下來(lái)的幾周內(nèi),采用便攜式TSS測(cè)定儀測(cè)定MI SS和VSS,并用實(shí)驗(yàn)室測(cè)定對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證,對(duì)IX)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定,使用實(shí)驗(yàn)室方法測(cè)定NH.一N值等方法,對(duì)污水處理廠的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估,確定問(wèn)題并采取相應(yīng)的改造措施。在2~3月,采取一系列改造措施:
  (1)由于I、Ⅱ段流程出水NH.一N濃度上升,并且好氧區(qū)DO濃度偏低,說(shuō)明曝氣量無(wú)法滿足有機(jī)負(fù)荷降解的需要,故將2 840 m3/d的進(jìn)水由I、Ⅱ段調(diào)至Ⅲ段處理。
 ?。?)通過(guò)調(diào)整表面曝氣機(jī)的浸沒(méi)深度,改善好氧區(qū)的曝氣效果,并在I、Ⅱ段流程中的4個(gè)好氧池中的2個(gè)附加安裝浮式曝氣器。
 ?。?)通過(guò)清除原有空氣擴(kuò)散器上的沉積物,改善二次曝氣區(qū)的曝氣效果,在無(wú)法清除的部位安裝使用微孔空氣擴(kuò)散器系統(tǒng)。
  (4)將所有二沉池的回流污泥量由75%增至100%,避免回流污泥在二沉池中停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)引起酸化。
  (5)增大排泥量,降低兩套流程的MI.SS以改善反硝化效果。
  改造結(jié)果表明,I、Ⅱ段流程出水NH.一N降低,NCh-一N降低,TN也相應(yīng)降低;IU段流程的處理效果也由于Nfk-一N降低而改善,混合出水的TN為1.8~2.2 r.g/L,出水濁度為0.6~o.8 NTU.
  5 結(jié)語(yǔ)
  本文介紹了國(guó)外4座污水處理廠的改造實(shí)例,從中可以看到,一些經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的國(guó)家的污水處理廠很注重因地制宜,根據(jù)實(shí)際情況,采用經(jīng)濟(jì)有效的措施進(jìn)行達(dá)標(biāo)改造,充分利用現(xiàn)有設(shè)施,使污水處理廠的構(gòu)筑物和設(shè)備發(fā)揮最大的效益。