攜手同行,共創(chuàng)輝煌!
論文交流
當(dāng)前位置:首頁 > 業(yè)務(wù)交流 > 論文交流

投加二氧化碳控制出廠水鋁含量的生產(chǎn)性試驗(yàn)

摘要:針對(duì)上海南匯自來水有限公司惠南水廠和航頭水廠受青草沙水庫季節(jié)性藻類生長影響,出現(xiàn)原水pH值升高導(dǎo)致出廠水鋁含量升高的問題,開展了投加二氧化碳調(diào)節(jié)原水pH值控制余鋁的生產(chǎn)性試驗(yàn)。結(jié)果表明:投加二氧化碳調(diào)節(jié)原水pH值的控鋁效果穩(wěn)定,出廠水鋁含量可穩(wěn)定在0.1 mg/L以內(nèi)。其中, “氣/液”投加裝置的二氧化碳利用率為94.3%,二氧化碳投加量為9.02 mg/L,PAC投加量減少了13.1 mg/L;“液/液”投加裝置的二氧化碳利用率為92.9%,二氧化碳投加量為8.47 mg/L,PAC投加量減少了17.9 mg/L,有效降低了水廠投加加酸PAC調(diào)節(jié)原水pH值控鋁的運(yùn)行費(fèi)用。

青草沙水庫水源地在夏季易滋生藻類,藻類的生長消耗了水中的碳酸根進(jìn)而導(dǎo)致水體pH值升高。pH值對(duì)水中鋁的含量有很大影響,pH值高時(shí)鋁以溶解態(tài)AlO2-存在,pH值低時(shí)則以溶解態(tài)Al3+存在。原水pH值的變化會(huì)影響混凝劑的水解程度,進(jìn)而降低混凝效果,同時(shí)也會(huì)影響水中溶解鋁的含量。根據(jù)2019年6月—10月上海南匯自來水有限公司對(duì)出廠水總鋁含量和pH值關(guān)系的統(tǒng)計(jì),隨出廠水pH值升高,水中余鋁含量逐漸增大,pH值>7.1時(shí)鋁含量將超過0.1 mg/L。水中鋁的含量隨著pH值升高而增大的原因是生成了較多溶解態(tài)的Al(OH)4-,導(dǎo)致水中殘余鋁量增多。

為了提高出廠水水質(zhì),南匯自來水公司提出了將出廠水總鋁含量控制在0.1 mg/L以下的廠控標(biāo)準(zhǔn),水廠采用了酸化混凝劑、投加鹽酸或硫酸作為中和劑等方法來降低原水pH值,但存在應(yīng)用成本較高、環(huán)保安全隱患及余鋁控制不穩(wěn)定等問題,因此亟需研發(fā)一種更加經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、安全、穩(wěn)定的新技術(shù)來控制原水pH值。投加二氧化碳調(diào)節(jié)pH值技術(shù)在水處理行業(yè)越來越受到關(guān)注,國內(nèi)外二氧化碳在水處理中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面:軟化水處理、代替部分酸性物質(zhì)中和堿性廢水以及工業(yè)循環(huán)冷卻水處理。另外,二氧化碳中和技術(shù)也應(yīng)用于食品、飲料、化學(xué)制藥和紡織等行業(yè)。夏季水廠原水富營養(yǎng)化導(dǎo)致的藻類含量升高是中小型水廠面臨的普遍性問題,但國內(nèi)自來水廠采用外加二氧化碳調(diào)節(jié)pH值控制出廠水中鋁含量的生產(chǎn)性實(shí)踐較少,因此,有必要開展有關(guān)生產(chǎn)性試驗(yàn)研究??疾炝恕皻?液”(將二氧化碳?xì)怏w直接加注到原水中)、“液/液”( 二氧化碳與水充分混合形成碳酸后,以液體方式加入到原水中)兩種二氧化碳投加方式的技術(shù)經(jīng)濟(jì)差異,以期為同類水廠的運(yùn)行提供數(shù)據(jù)支撐和技術(shù)支持。

01 工藝流程及技術(shù)路線

1.1 工藝流程

二氧化碳生產(chǎn)性試驗(yàn)在上海南匯自來水有限公司下屬的惠南水廠和航頭水廠進(jìn)行,兩個(gè)水廠的原水均來自青草沙水庫,設(shè)計(jì)日供水量分別為44×104m3/d和24×10m3/d,采用常規(guī)制水工藝,混凝劑為聚氯化鋁(PAC)工藝流程如圖1所示。


1 水廠工藝流程

1.2 研究技術(shù)路線

水中的二氧化碳、碳酸鹽和碳酸氫鹽之間相互作用而構(gòu)成一個(gè)復(fù)雜的可逆碳酸鹽體系,系統(tǒng)中任何一種離子濃度的變化都將引起 pH 值的變化。而二氧化碳含量又受水溫、有機(jī)物氧化分解、藻類光合作用和水生生物的呼吸作用等影響。水溫升高,二氧化碳在水中的溶解度降低,水中二氧化碳的含量減少;水中有機(jī)物氧化分解緩慢,產(chǎn)生的二氧化碳量變少;當(dāng)藻類光合作用速率超過水生生物呼吸速率時(shí),二氧化碳不斷被消耗,水中二氧化碳的含量減少。二氧化碳含量的減少致使水中碳酸鹽平衡被破壞,水中氫離子數(shù)目減少,因而水體pH 值升高。

二氧化碳調(diào)節(jié)pH值技術(shù)的原理是將二氧化碳注入水中,補(bǔ)充因藻類光合作用而消耗的二氧化碳,增加水中的氫離子濃度,達(dá)到降低pH值的目的。據(jù)此制定如圖2所示的研究技術(shù)路線。

 

2 研究技術(shù)路線

1.3 生產(chǎn)性試驗(yàn)

1.3.1 A系統(tǒng)“氣/液”投加方式

A系統(tǒng)(以下稱“惠南試驗(yàn)組”)利用惠南水廠生產(chǎn)線進(jìn)行試驗(yàn),設(shè)計(jì)水量為8×10 m3/d,“氣/液”投加裝置設(shè)計(jì)CO2投加量為0~50 kg/h,二氧化碳加注點(diǎn)為原水管前加氯之后,采用“氣/液”投加方式,即在原水管道安裝插入式氣體噴嘴,利用液態(tài)二氧化碳?xì)饣螽a(chǎn)生的壓力,經(jīng)調(diào)壓后向管道內(nèi)直接注入二氧化碳?xì)怏w(見圖3)。

 

3 “氣/液”投加工藝流程

1.3.2 B系統(tǒng)“液/液”投加方式

B系統(tǒng)利用航頭水廠二期2#沉淀池(以下稱“航頭試驗(yàn)組”)進(jìn)行試驗(yàn),設(shè)計(jì)水量為6 ×104m3/d,“液/液”投加裝置設(shè)計(jì)CO2投加量范圍為0~50 kg/h,二氧化碳加注點(diǎn)為2#原水管的前加氯之前,并與二期1#沉淀池(以下稱“航頭加酸組”)進(jìn)行比較。采用“液/液”投加方式,即先將二氧化碳?xì)怏w溶解于水廠原水,制成富含二氧化碳的偏酸性水,再混配入原水主管(見圖4)。圖5為惠南水廠、航頭水廠現(xiàn)場CO2投加生產(chǎn)性試驗(yàn)裝置。

 

4 “液/液”投加工藝流程

 

  圖5 CO2投加系統(tǒng)試驗(yàn)裝置

02 結(jié)果與分析

2.1 二氧化碳調(diào)節(jié)pH值的應(yīng)用分析

2.1.1 原水pH、水溫對(duì)鋁指標(biāo)的影響

由于鋁鹽混凝劑在水解過程中吸熱,不同的水溫會(huì)影響鋁鹽的水解程度。為了表征水溫對(duì)鋁的影響,利用恒溫培養(yǎng)箱將原水調(diào)至不同溫度,并進(jìn)行混凝攪拌試驗(yàn),出水經(jīng)0.45 μm的微孔濾膜過濾去除濁度后,測(cè)定總鋁指標(biāo)。利用惠南水廠2020年9月15日原水(濁度為6.01 NTU,pH值為8.23)進(jìn)行試驗(yàn):在水溫為25、28℃時(shí) 投加加酸PAC混凝劑(pH為3.0),在9、15和20℃投加常規(guī)PAC混凝劑(pH為4.0),投加量均為20mg/L、30mg/L、40mg/L、50mg/L、60mg/L、70mg/L,結(jié)果如圖6所示。

 

6 出廠水鋁與溫度的關(guān)系

由圖6可知,在水溫度9 ℃、pH值7.5時(shí),過膜后的總鋁含量為0.038 mg/L,而當(dāng)水溫為28 ℃、pH值為7.61時(shí),過膜后的總鋁含量為0.283 mg/L,在相同或者相近的pH值條件下,原水溫度越低,溶解性鋁含量也越低。為了使出廠水總鋁含量低于0.1 mg/L,二氧化碳調(diào)節(jié)pH值需針對(duì)原水水溫變化設(shè)定不同的pH調(diào)節(jié)目標(biāo)值,原水水溫為20 ℃時(shí)pH調(diào)節(jié)目標(biāo)值為7.7,原水水溫為25 ℃時(shí)pH調(diào)節(jié)目標(biāo)值為7.2。

2.1.2 二氧化碳投加量與pH值的對(duì)應(yīng)關(guān)系

2020年10月利用A系統(tǒng)“氣/液”投加方式在惠南水廠開展了二氧化碳投加試驗(yàn)。當(dāng)天原水pH值為8.21,水溫為24 ℃,前加氯(以有效氯計(jì))為0.56 mg/L,通過二氧化碳投加控制系統(tǒng)將pH值控制目標(biāo)由7.8逐步調(diào)至7.1,利用在線pH儀和科里奧利氣體流量計(jì)觀察不同pH值下二氧化碳的投加量變化,結(jié)果如圖7所示。二氧化碳的投加量與pH值的下降有一定的關(guān)系。當(dāng)pH值由7.8調(diào)至7.4時(shí),二氧化碳投加增量約為4 mg/L;當(dāng)pH值由7.4調(diào)至7.1時(shí),二氧化碳投加增量約為10 mg/L,是前者的2.5倍。因此,當(dāng)pH值控制目標(biāo)在7.4以上時(shí),投加二氧化碳比較經(jīng)濟(jì)。

 

7  pH控制值與二氧化碳投加量的關(guān)系

2.1.3 pH值的控制效果分析

2020年10月9日—10月30日航頭水廠、惠南水廠投加二氧化碳后的pH控制目標(biāo)為7.4,通過在線pH儀日平均值得出pH的實(shí)際控制情況,期間原水pH值在8.0~8.7之間波動(dòng),無論是“氣/液”投加還是“液/液”投加組,在投加二氧化碳后日均pH值始終在7.4±0.1之間波動(dòng),說明兩種投加方式均能實(shí)現(xiàn)對(duì)pH值的準(zhǔn)確、穩(wěn)定控制(見圖8)。

 

8 投加二氧化碳后的pH值變化 

2.1.4  二氧化碳利用率

二氧化碳利用率是衡量二氧化碳投加效率的一項(xiàng)重要指標(biāo),它直接影響二氧化碳的投加成本以及控制效果。對(duì)2020年9月底—10月底二氧化碳利用率的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,“氣/液”投加與“液/液”投加的二氧化碳利用率均在83%~99%之間波動(dòng),平均達(dá)到93.6%,說明二氧化碳利用率較高。其中,采用“氣/液”投加的惠南水廠的利用率為94.3%,采用“液/液”投加的航頭水廠的利用率為92.9%,即兩種投加方式的二氧化碳利用率差別不大。

2.2控鋁效果分析

2.2.1 二氧化碳控鋁效果

為了客觀地反映二氧化碳調(diào)節(jié)pH值的控鋁效果,采用加酸與投加二氧化碳的試驗(yàn)組進(jìn)行比較。A系統(tǒng)“氣/液”投加組采用pH值為4.3左右的標(biāo)準(zhǔn)PAC,加酸組投加pH值為3.0左右的加酸特制PAC,二氧化碳投加試驗(yàn)組和加酸組濾后pH平均值均為7.45,經(jīng)濾池過濾后,檢測(cè)出水中總鋁含量,結(jié)果如圖9所示。

 

9 加二氧化碳試驗(yàn)組與加酸組濾后水質(zhì)總鋁量對(duì)比

“氣/液”投加試驗(yàn)組平均濁度為0.06 NTU,加酸組0.05 NTU,而試驗(yàn)組的濾后平均總鋁含量為0.078 mg/L,加酸組為0.103 mg/L,較前者高32.1%。由此可見,投加二氧化碳的控鋁效果更好。因此,在濾后pH值和濁度相近的情況下,二氧化碳投加技術(shù)可以更有效、更穩(wěn)定地控鋁。

2.2.2 對(duì)PAC投加量的影響

PAC的主要作用是降低濁度,但是為了控制出廠水中總鋁的含量, PAC還承擔(dān)著調(diào)節(jié)原水pH值的作用,特別是在夏季藻類爆發(fā)導(dǎo)致原水pH值升高時(shí),為了確保出水鋁達(dá)標(biāo),要將PAC加酸使藥劑pH值調(diào)至3.0左右,因此PAC的投加量較大。如圖10所示,惠南水廠2019年夏季7月、8月和9月的PAC平均投量分別為56.9、57.8、57.8 mg/L,而冬季12月、1月、2月的PAC平均投量分別為39.6、27.2、30.1 mg/L,在原水中藻類爆發(fā)的夏季PAC用量遠(yuǎn)高于冬季。

 

10 惠南水廠2019年月平均PAC投量

本次試驗(yàn)中,試驗(yàn)組二氧化碳起到調(diào)節(jié)pH值的作用,PAC主要承擔(dān)混凝去濁的作用。2020年10月中下旬對(duì)惠南水廠二氧化碳投加試驗(yàn)組與加酸組的PAC投加量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),試驗(yàn)組的PAC用量平均為25 mg/L,加酸組平均為39.2 mg/L(范圍為35~45 mg/L),說明采用二氧化碳投加技術(shù)后,在濾后水濁度基本一致的情況下,二氧化碳投加試驗(yàn)組比加酸組的PAC耗用量降低了36.2%,且對(duì)總鋁指標(biāo)的控制效果更好。

2.3 二氧化碳技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益分析

比較2020年9月21日—10月30日惠南水廠二氧化碳投加試驗(yàn)組(“氣/液”投加方式)與常規(guī)加酸組(加酸PAC控鋁方式)、航頭水廠二氧化碳投加試驗(yàn)組(“液/液”投加方式,配備1臺(tái)15 kW增壓泵)與常規(guī)加酸組(加酸PAC控鋁方式)的運(yùn)行成本?!皻?液”和“液/液”投加試驗(yàn)組的CO2平均投加量分別為9.02、8.47 mg/L(試驗(yàn)階段采用5m3CO2儲(chǔ)罐,CO2氣體單價(jià)1600元/噸、正式投產(chǎn)后將采用20-30m3CO2儲(chǔ)罐,CO2氣體單價(jià)降至1100元/噸);惠南水廠 “氣/液”投加試驗(yàn)組和加酸組的PAC平均投加量分別為27.3、40.4 mg/L;航頭水廠 “液/液”投加試驗(yàn)組和加酸組的PAC平均投加量分別為25、42.9 mg/L。兩個(gè)水廠運(yùn)行成本的比較見表1。

1 惠南和航頭水廠兩種工藝的運(yùn)行成本對(duì)比(元·1 000 m-3

項(xiàng) 目

惠南水廠

航頭水廠

 

 

投加二氧化碳

二氧化碳

14.4/9.9

13.6/9.3

PAC成本(液體PAC單價(jià)1000元/噸)

27.3

25

氣罐租賃

1.3

1.3

電費(fèi)

4.5

合計(jì)

43/38.5

44.4/40.1

投加加酸混凝劑

40.4

42.9

注:“/”前后分別為試驗(yàn)階段和正式投產(chǎn)后的費(fèi)用。

由表1可知,惠南水廠試驗(yàn)組的運(yùn)行成本比傳統(tǒng)加酸組高2.6元/1 000 m3,航頭水廠試驗(yàn)組的運(yùn)行成本比傳統(tǒng)加酸組高1.5元/1 000 m3。然而,采用二氧化碳技術(shù)后出水鋁含量可以穩(wěn)定控制在0.1 mg/L以內(nèi),而常規(guī)加酸PAC工藝即便大幅提高混凝劑投加量,也無法確保出廠水鋁含量穩(wěn)定滿足內(nèi)控要求。同時(shí),由于試驗(yàn)階段的二氧化碳單價(jià)較大規(guī)模應(yīng)用后單價(jià)降至1100元/噸,惠南水廠投加二氧化碳的運(yùn)行成本較常規(guī)加酸PAC工藝節(jié)約1.9元/1 000 m3,航頭水廠節(jié)約2.8元/1 000 m3

按照惠南水廠2019年7月—2020年6月加酸液體PAC混凝劑平均用量47 mg/L測(cè)算,預(yù)計(jì)使用二氧化碳后混凝劑用量可降至30 mg/L,降幅為36.2%。以該廠日均供水量為30x104m3/d計(jì)算,全年減少混凝劑支出約185萬元。同時(shí),少加混凝劑后,因污泥減量還可節(jié)約污泥處置費(fèi)約20萬元。二氧化碳平均投加量按照10 mg/L計(jì)算,年增加二氧化碳支出約120萬元,預(yù)計(jì)該廠每年可以節(jié)約制水成本約85萬元。

03 結(jié)論與建議

①采用二氧化碳投加技術(shù)能夠很好且穩(wěn)定地控制原水pH值,減少了原水pH值波動(dòng)對(duì)凈化效果的影響。②無論是“氣/液”投加還是“液/液”投加,都能達(dá)到控制pH值和降低出水鋁含量的效果,且二氧化碳利用率也基本接近,平均達(dá)到93.6%。③與加酸混凝劑調(diào)pH值相比,采用二氧化碳投加技術(shù)后,混凝劑的用量減少了約36%,降低了混凝劑投加成本;同時(shí),由于混凝劑投加量的降低,一方面有助于鋁含量的下降,另一方面還減少了污泥的產(chǎn)生量。④從單耗成本分析,“氣/液”投加在電費(fèi)成本方面更有優(yōu)勢(shì),投加方式更為簡單,不需要額外的耗能設(shè)備。⑤從試驗(yàn)過程看,投加前后的在線pH儀數(shù)據(jù)直接參與對(duì)二氧化碳投加程序的控制,因此對(duì)在線pH儀的要求較高,需要經(jīng)常維護(hù)以確保其準(zhǔn)確性。
    來源:中國給水排水